“一引領(lǐng)兩融合”群眾性主題實踐活動開展以來,通鋼公司制定了“蹦高”計劃,并以正向激勵為手段,激勵各單位眼睛向內(nèi)主動加壓、深摳細(xì)算奮力攻關(guān),抓保供、抓協(xié)同、抓落實,聚焦堵點、難點、卡點,同向發(fā)力,同心發(fā)力,同步發(fā)力,不斷攻克制約提質(zhì)提效的瓶頸,推動指標(biāo)改善和“蹦高”計劃的逐步完成,為公司走好脫困突圍上坡路,打贏生存攻堅戰(zhàn)注入強(qiáng)勁動力。
煉鋼事業(yè)部從日常管理、工藝創(chuàng)新、績效分配等方面入手,構(gòu)建多元管理模式,通過建立科學(xué)的績效評價體系,將職工個人利益與事業(yè)部整體利益緊密結(jié)合,為各項指標(biāo)的改善提供了有力支撐。在降低鋼鐵料消耗方面,該事業(yè)部穩(wěn)定含鐵料分批次加入,控制轉(zhuǎn)爐終點氧含量,通過采取轉(zhuǎn)爐終點降槍操作,提高碳氧反應(yīng)程度,減少金屬吹損,每噸鋼降低鋼鐵料消耗0.30公斤;通過回吃鑄余渣降低精煉石灰消耗,回吃渣比例提升12%,使精煉石灰消耗每噸鋼降低2.07公斤;控制精煉爐鋼水進(jìn)站溫度,確保方坯長澆次生產(chǎn),降低鋼包、鐵包投入數(shù)量,提高周轉(zhuǎn)效率,減少線下保溫時間,實現(xiàn)成本縮差每噸鋼4.48元。
通鋼板石礦業(yè)聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)達(dá)產(chǎn)提效,對主井效率提升展開攻關(guān),嚴(yán)格執(zhí)行點檢定修,及時更換襯板和調(diào)繩,檢查計量斗粘料情況,保證單斗提升量,夯實主流程提產(chǎn)提效基礎(chǔ)。井采單位克服礦體賦存條件變差影響,以截止品位和放礦總量相結(jié)合的方式出礦,動態(tài)調(diào)整截止品位,嚴(yán)控廢石混入,均衡搭配出礦,避免采出礦石集中劣化,保證了出井品位的穩(wěn)定。
選礦廠優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)備運行,提高細(xì)碎機(jī)運行效率,同時優(yōu)化干選參數(shù),提升廢石產(chǎn)率,降低入磨廢石含量,平衡質(zhì)量效益,控制磨礦細(xì)度,球磨綜合臺效同比有所提高。球團(tuán)廠細(xì)化生產(chǎn)組織,提高造球水平,降低生球含粉率,適時監(jiān)控回轉(zhuǎn)窯內(nèi)反應(yīng)氣氛,調(diào)整風(fēng)量、溫度,落實工藝和設(shè)備零事故措施,穩(wěn)定鏈篦機(jī)機(jī)速,實現(xiàn)了工藝設(shè)備故障率為零。
能源事業(yè)部對發(fā)電水池冷卻塔管路及水帽進(jìn)行清理,解決了冷卻塔因堵塞導(dǎo)致?lián)Q熱能力變差的問題,提升了機(jī)組真空度和發(fā)電效率,降低了機(jī)組汽耗。同時,為提升鍋爐效率,該事業(yè)部還對鍋爐控制系統(tǒng)進(jìn)行了升級。優(yōu)化控制方式,細(xì)化能源介質(zhì)計量,強(qiáng)化職工操作,精細(xì)調(diào)整各能源介質(zhì),降低高爐煤氣消耗。推進(jìn)內(nèi)部深化改革,由小班組每日核算成本、計量產(chǎn)量的方式,細(xì)化至按人頭分配各項能源介質(zhì)指標(biāo)及產(chǎn)量,使作業(yè)區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營模式由原來以班組為單位的“自顧自”模式,逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐詸M班每個時段為單位的“團(tuán)體”模式,激發(fā)了職工干好工作的積極性和主動性,設(shè)備能效不斷提高,自發(fā)電量超計劃365萬千瓦時。
完成公司“蹦高”計劃是脫困突圍的生命線、基準(zhǔn)線、安全線。通鋼公司干部職工將同向而動,匯聚一股力,圍繞“蹦高”計劃,矢志不渝、篤行不怠、砥礪深耕,力爭交上生產(chǎn)經(jīng)營的滿意賬單。
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